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文/ 发布于 : 2026-06-01 浏览次数:13
一、案例背景
某水泥生产企业关键生产线的一台高温风机,在长期连续运行中存在潜在故障风险。为防止突发停机事故,委托江苏振迪检测科技有限公司进行预测性振动分析。
二、检测概况
检测日期:2026年5月7日
报告日期:2026年5月8日
设备名称:2#高温风机
电机转速:796 RPM
评价标准:ISO10816-3
维修优先级:2级(建议在下次计划停机时检修)

三、关键检测数据
振动总值(单位:mm/s RMS)
测点位置 水平(H) 垂直(V) 轴向(A)
电机侧1(M1) 1.87 2.09 1.67
电机侧2(M2) 1.91 4.29 4.45
风机侧1(F1) 4.81 2.40 8.11
风机侧2(F2) 2.94 0.94 4.83
最大振动值出现在 F1A(风机靠联轴器侧轴承轴向),达到 8.11 mm/s RMS。

四、故障数据分析
1. 联轴器动态不对中
电机与风机频谱中均存在明显 一倍频(13.27Hz)
联轴器两侧轴承:
轴向相位差:180°
垂直相位差:120°
结论:存在动态不对中
2. 松动信号
频谱中存在明显一倍频谐波
在 6倍频处出现0.44Hz边带,幅值较大
结论:存在松动故障,可能来源于基础或轴承配合
3. 基础刚性不足
风机靠联轴器侧轴承轴向振动 8.11 mm/s RMS
其他测点轴向振动均 ≤ 3.3 mm/s RMS
轴向振动超其他测点 2.46倍
结论:风机基础轴向刚性不足
4. 电机轴瓦配合间隙偏大
电机频谱中存在明显一倍频谐波
结论:轴瓦配合间隙超标

五、建议改善方案(含量化指标)
紧固与间隙检查
检查地脚螺栓、轴承座螺栓;核实轴承配合间隙及联轴器轴向动态间隙。
重新对中
确保:
角度偏差 ≤ 0.05 mm / 100 mm
平行偏差 ≤ 0.05 mm
基础结构优化
评估风机基础刚性,必要时重新浇筑或加固。
六、结论
通过本次振动分析,成功识别出高温风机的 4项关键故障,其中最大轴向振动值达 8.11 mm/s RMS,超过其他测点 2倍以上。建议用户在下次计划停机窗口内完成整改,避免突发停机风险。