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江苏振迪检测案例:高温风机振动分析与故障诊断

文/ 发布于 : 2026-06-01    浏览次数:38

一、案例背景

某水泥生产企业关键生产线的一台高温风机,在长期连续运行中存在潜在故障风险。为防止突发停机事故,委托江苏振迪检测科技有限公司进行预测性振动分析。

二、检测概况

检测日期:2026年5月7日

报告日期:2026年5月8日

设备名称:2#高温风机

电机转速:796 RPM

评价标准:ISO10816-3

维修优先级:2级(建议在下次计划停机时检修)

1.png

 

三、关键检测数据

振动总值(单位:mm/s RMS)

测点位置 水平(H) 垂直(V) 轴向(A)

电机侧1(M1) 1.87 2.09 1.67

电机侧2(M2) 1.91 4.29 4.45

风机侧1(F1) 4.81 2.40 8.11

风机侧2(F2) 2.94 0.94 4.83

最大振动值出现在 F1A(风机靠联轴器侧轴承轴向),达到 8.11 mm/s RMS。


2.png


四、故障数据分析

1. 联轴器动态不对中

电机与风机频谱中均存在明显 一倍频(13.27Hz)

联轴器两侧轴承:

轴向相位差:180°

垂直相位差:120°

结论:存在动态不对中

2. 松动信号

频谱中存在明显一倍频谐波

在 6倍频处出现0.44Hz边带,幅值较大

结论:存在松动故障,可能来源于基础或轴承配合

3. 基础刚性不足

风机靠联轴器侧轴承轴向振动 8.11 mm/s RMS

其他测点轴向振动均 ≤ 3.3 mm/s RMS

轴向振动超其他测点 2.46倍

结论:风机基础轴向刚性不足

4. 电机轴瓦配合间隙偏大

电机频谱中存在明显一倍频谐波

结论:轴瓦配合间隙超标

3.png

 

五、建议改善方案(含量化指标)

紧固与间隙检查

检查地脚螺栓、轴承座螺栓;核实轴承配合间隙及联轴器轴向动态间隙。

重新对中

确保:

角度偏差 ≤ 0.05 mm / 100 mm

平行偏差 ≤ 0.05 mm

基础结构优化

评估风机基础刚性,必要时重新浇筑或加固。

 

六、结论

通过本次振动分析,成功识别出高温风机的 4项关键故障,其中最大轴向振动值达 8.11 mm/s RMS,超过其他测点 2倍以上。建议用户在下次计划停机窗口内完成整改,避免突发停机风险。